近期,采油一厂转变工艺生产方式,运用数学思维,合理确定注气井检管周期,解决了注气井油管腐蚀难题。
该厂有单元注气井9口,分布在塔河四区奥陶系等3个区块,其中井下管柱腐蚀是影响注气井井筒完成性的主要因素,每年仅维护费用高达1800余万元。工艺技术人员加强注气腐蚀机理研究,通过对垢样及油管腐蚀形态检验分析,认为造成单元注气井腐蚀的主要原因是大量氧气与注入水混合,受氧含量及温度影响,形成了较强的氧腐蚀环境,管柱的腐蚀主要以管内冲刷、点蚀,管外坑蚀、溃蚀为主。
通过对TK428CH等8口检管井20个主要参数的统计分析,依据单元注气腐蚀原理,对注气腐蚀的影响因素进行了权重分配,初步建立了单元检管周期的定量化公式:Z=(累计注气天数0.33+焖井天数0.33×0.5)×总注气量×(氧含量×平均注气压力)0.5×log(注水量)×a ×b÷104。这样求得无因子Z值。通过对已经检管8口井的校核,初步确定Z值达到70时,管柱服役寿命接近极限。
目前,依据量化公式对TK7-451井等9口单元注气井检管周期进行了计算,得出T402、TK428CH、TK7-451接近腐蚀极限70,确定检管周期分别为420天、350天、450天,通过对这3口井按期进行检管作业,减少重复修井次数2次,节约成本560余万元,确保井内管柱安全及井筒的完整性。
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